通常采用挡渣出钢工艺以防止以后的工艺过程中硫、磷有害成分重新渗透到钢水中,传统的挡渣工艺,是采用挡渣球投放挡渣出钢,由于挡渣球通常是以随波逐流的方式到达出钢口,使得钢水无法出尽,影响溅渣护炉的进行,造成钢水进入渣中加大成本的核算,挡渣球挡渣有效率通常低于75%。挡渣锥挡渣成功率在90%以上,成本低于挡渣球,渣层平均控制在50-70mm以内,是中小型转炉理想的挡渣材料。在转炉炼钢工艺中,通过氧***向炉内的铁水中吹人高纯氧气,并添加石灰、白云石等造渣原料,以氧化反应的方式完成铁水的脱碳、升温及磷、硫等有害元素的去除等。
在转炉炼钢工艺中,通过氧***向炉内的铁水中吹人高纯氧气,并添加石灰、白云石等造渣原料,以氧化反应的方式完成铁水的脱碳、升温及磷、硫等有害元素的去除等。因此,转炉渣具有较高的氧化性,并富含磷、硫等对钢材质量有害的元素。转炉渣下渣到钢包中,在后续的钢水精炼过程中,不仅增加钢水脱氧及合金化过程中的脱氧剂和合金的消耗,增加炼钢成本,而且增加钢水的回磷、回硫及氧化物夹杂的含量,降低钢水的清洁度,影响钢材的质量。导向杆折断失去导向作用,挡渣锥塞体不能准确坐至出钢口,造成挡渣失败。
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