工业检测领域自动化进程加快
近几年,检测仪器覆盖范围越来越广,市场潜力巨大。在工业领域,有检测需求的行业可谓是无所不包,而检测仪器的发展均保持了20%以上的增幅,自动化进程逐步加快。
质量是企业的生命,也是产品能否长期立足市场的根本性保障。因此,很多企业对产品质量的检验过程十分严格,严防因质量缺陷产生问题。
比如,***近大众汽车又一次深陷DSG质量门事件,向中国地区召回64万辆汽车。第壹、标准化和规范化数控加工大家在学习的时候需要更多的注意标准化和规范化,对于在学习中所涉及到的有关于加工工艺过程的一些参数设置都需要形成一种标准的模板,这样以后的工作中才能更好的掌握操作的程序,也会减少操作中的一些复杂度。发现质量问题后,大众之所以会选择召回而不是沉默的原因主要有两点:一是汽车质量安全,关乎人命,兹事体大;二是质量问题汽车,有损大众的品牌形象。因此,质量问题非小事,必须引起高度重视。
在检测设备的研发生产领域,北京领邦仪器的发展轨迹和中国自动化市场的发展一样,走过了一个从无到有、从小到大、从生涩到熟练的过程。4、分析计算得出的定位误差是指加工一批工件时可能产生的较大定位误差范围。领邦专注于非标定制检测设备的研发生产,从开辟蓝海市场到做精市场;从覆盖一个行业扩展到多个行业;从技术探索到设备搭建、再到行业普及,一步一个脚印。
截至目前,领邦的业务范围已广泛涉及******工业、航空航天、电子、磁性材料、汽车、轴承、光伏、纺织机械等多领域。正在帮助越来越多有检测难题的企业,开发自动检测设备,完成产品线的调整升级。
例如,在磁性材料领域,领邦研发的“钕铁硼工件尺寸外观检测设备”获得了磁材厂家的青睐,使用过这一设备的企业纷纷对其***的性能表示肯定。数控切割机厂家-大兴智能1982年由济南第二机床厂开始将国产数控切割机应用于钢板零件的切割落料之中,1988年开始应用了计算机自动编程套料技术,使钢板利用率由70%提高到74%。为表彰这一设备在推动产业升级方面做出的贡献,北京市科学委为这一设备颁发了“新技术新产品认证”,北京市经济和信息化机构颁发了“软件产品登记认证”。 自动化检测设备通过市场检验,已经赢得了广泛赞誉。制造型企业利用自动化设备代替人工检测,可大幅降低用工成本,有效提高产品质量,增强市场竞争力,因此也乐于接受。
目前,虽然我国的自动化检测设备使用率还处于较低阶段,但覆盖范围逐步扩大,每年正在以20%的增幅在快速发展。领邦仪器的自动化设备研发就是一个缩影,从中我们可以预见,自动化检测市场的前景十分广阔。
五轴数控加工中心对国家的重要性
长期以来,以美国为首的西方工业发达国家,一直把五轴联动数控机床系统作为重要的战略物资,实行了出口许可证制度,特别是***时期,对中国、前苏联等相关国家实行***禁
在这个行业的朋友一定知道“东芝事件”吧,在上个世纪末,日本东芝公司向前苏联提供了几台五轴联动数控机床,前苏联向日本东芝公司购买的五轴联动数控机床用于制造潜水艇的螺旋桨推进器,结果让前苏联的潜水艇螺旋桨推进器上了好几个档次,美国侦察船声纳难以探听出前苏联的潜水艇螺旋桨的声音。2、--数控雕铣机非移动部分刚性要求好,移动部分刚性要以灵活为前题下,尽可能的轻一些,同时保持一定的刚性。后来根据美国调查得知日本东芝公司向前苏联提供了五轴联动数控机床违反了战略物资禁运法令,美国国家机构提出让日本相关机构严惩日本东芝公司。
五轴联动数控机床 ,由此可见,五轴数控机床对一个国家的重要性,数控机床是一个国家制造业水平的象征。而业内代表制造也水平高的数控机床是五轴联动数控机床系统,从某种意义来讲这反应着一个国家制造业水平的状况。
数控铣床可以少量运动且电动机发热的故障维修
故障现象:一台配套FANUC OM的二手数控铣床,采用FANUC S系列3轴一体型伺服驱动器,开机后,X,Y轴工作正常,但手动移动Z轴,发现在较小的范围内,Z轴可以运动,但继续移动Z轴,系统出现伺服报警。
分析与处理过程:根据故障现象,检查机床实际工作情况,发现开机后Z轴可以少量运动,不久温度迅速上升,表面发烫。
分析引起以上故障的原因,可能是机床电气控制系统故障或机械传动系统不良。为了确定故障部位,考虑到本机床采用的是半闭环结构,维修时首先松开了伺服电动机与丝杠的连接,并再次开机试验,发现故障现象不变,故确认报警是由于电气控制系统的不良引起后。
由于机床Z轴伺服电动机带有制动器,开机后测量制动器的输入电压正常,在系统,驱动器关机的情况下,对制动器单独加入电源进行试验,手动转动Z轴,发现制动器已松开,手动转动电动机轴平稳,轻松,证明制动器工作良好。
为了进一步缩小故障部位,确认Z轴伺服电动机的工作情况,维修时利用同规格的X轴电动机在机床侧进行了互换试验,发现换上的电动机同样出现发热现象,且工作时的故障现象不变,从而排除了伺服电动机本身的原因。
为了确认驱动器的工作情况,维修时在驱动器侧,对X,Z轴的驱动器进行了互换试验,即:将X轴驱动器与Z轴伺服电动机连接,Z轴驱动器与X轴电动机连接。经试验发现故障转移到了X轴,Z轴工作恢复正常。
根据以上试验,可以确认以下几点:
1.机床机械传动系统正常,制动器工作良好。
2.数控系统工作正常;因为当Z轴驱动器带X轴电动机时,机床无法报警。
3.Z轴伺服电动机工作正常,因为将它在机床侧与X轴电动机互换后,工作正常。
4.Z轴驱动器工作正常,因为通过X轴驱动器(无故障)在电柜侧互换,控制Z轴电动机后,同样发生故障。
综合以上判断,可以确认故障是由于Z轴伺服电动机的电缆连接引起的。
仔细检查伺服电动机的电缆连接,发现该机床在出厂时电动机的电枢线连接错误,即:驱动器的L/M/N端子未与电动机插头的A/B/C连接端一一对应,相序存在错误,重新连接后,故障消失,Z轴可以正常工作。
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