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来源:2592作者:2020/7/23 21:23:00








变频器维修浅析刷洗检查法

某变频器故障是无显示,经过初步检测,整流部分及逆变部分完好,所以通电检察。直流母线电压正常,可是开关电源控制芯片3844的启动的电压只有2v。分压电阻的阻值在线检测小很多,离线检测正常。采用洗刷法处理后,问题解决。断电后将该芯片的电源引脚切断,静态检查,电源到地的阻置增大应属正常。原来是一个电容的正极管脚焊盘与0v层的很近,残留的助焊剂使之处于半导通状态。


主轴不能定向移动或定向移动不到位

此类故障,应在检查定向控制电路的设置调整、检查定向板、主轴控制印刷电路板调整的同时,还应检查位置检测器(编码器)的输出波形是否正常来判断编码器的好坏(应注意在设备正常时测录编码器的正常输出波形,以便故障时查对)。

坐标轴进给时振动

应检查电机线圈、机械进给丝杠同电机的连接、伺服系统、脉冲编码器、联轴节、测速机。


为了深入了解引起故障的根本原因,维修时作了以下分析与试验:

1)在伺服驱动器主回路断电的情况下,手动转动电动机轴,检查系统显示,发现无论电动机正转、反转,系统显示器上都能够正确显示实际位置值,表明位置编码器的CW CCW信号输出正确

2)由于本机床Z轴丝杠螺距为10mm,只要Z轴移动5mm左右即发生振动,因此,故障原因可能与电动机转子的实际位置有关,即脉冲编码器的转子位置检测信号C1、C2、C4、C8信号存在不良。考虑到Z轴可以正常移动5mm左右,相当于电动机实际转动180o,因此,进一步判定故障的部位是转子位置检测信号中的C8存在不良,取下脉冲编码器后,根据编码器的连接要求,在引脚N/T、J/K上加入DC5V后,旋转编码器轴,利用万用表测量C1、C2、C4、C8,发现C8的状态无变化,确认了编码器的转子位置检测信号C8存在故障,进一步检查发现,编码器内部的C8输出驱动集成电路已经损坏;发那科维修范围:1、发那科(FANUC)系列5系统、0系统、7系统、15系统发那科伺服电机进油维修保养发那科伺服电机常见故障。更换集成电路,重新安装编码器,调整转子角度后,机床恢复正常。





重点检查FANUC数控系统的主轴在高速情况下与电机线的连接,当主轴转速在3600r/min以下时,低速接触器KM1吸合;当主轴转速超过3600r/min时,高速接触器KM101吸合,低速接触器KM1脱开。用手动方式检查,发现当主轴转速在3600r/min以上时,应该吸合的高速接触器KM101没有吸合,而应该脱开的低速接触器KM1却在反复吸合脱开。通过PMC梯形图检查Y7.6回路,当主轴转速在3600r/min以上时R90.4断开给出了高速指令。在给出指令后LED1灯灭,KA25断电,其常闭触电闭合,高速接触器KM101应得电吸合,但却没有吸合。用万用表测量高速绕组接触器线圈,发现其阻值无穷大。外置再生电阻值或者再生电阻容量不足,或者连续处于再生状态,可变更再生电阻值,再生电阻容量。判断为高速接触器损坏,更换一新的接触器后设备工作正常没有再出现7102报警,FANUC数控系统可以恢复使用。




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