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仓泵厂家-性能稳定「多图」
来源:2592作者:2021/11/6 9:29:00





采用捞渣机、水力冲渣、脱水仓系统的机组

技术原理及特点:炉底渣脱水改造方案为保留现有的捞渣机,将捞渣机出渣斜坡段延长,达到脱水目的,将原碎渣机、炉底灰渣泵、灰渣管全部拆除,相应的密封水也全部拆除;增加捞渣机灰水冷却循环系统;就地建造一座临时储渣棚(简称干渣棚),炉底泵坑填平作为临时储渣场的一部分;临时储渣场的渣,用装载机装运到汽车上,再由汽车运送到厂家进行综合回收利用。由于炉底渣改造,相应的灰浆系统可以停用,可节约用水并降低电耗,还可降低设备维护费用和环境影响。




要优化飞灰输送系统的运行方式。对用空压机输灰的,要通过与厂用、仪用空压机系统的互联,尽量减少空压机运行台数;要对各台机组的排灰逻辑进行优化,正确调整和监视输灰曲线,调整好各阀门开度和动作时间,防止堵灰或长时间空排;要避免相邻机组同时排(输)灰,创造条件停运飞灰输送风机,或降低风机的加载运行时间;根据系统分析,适当降低飞灰输送风机(空压机)的出口压力,以减轻风机的频繁加载。




在实际的应用中,对一电场的粗灰都是采用单只仓泵进行输送,这样输送量受到了限制,特别是在大机组的应用上,要满足系统的出力要求,输送管的数量相对较多,使得系统的布置变得复杂,投资成本增加;这样也使上引式的输送系统在大机组的应用中一直不多。

对一电场的粗灰使用二只仓泵进行同时输送;我们在四川某电厂进行了试验。电厂2X300MW机组配套气力输送系统每炉灰量为54.55t/h,输送水平距离约为300米,系统按灰量的200%即109.1t/h设计,由于实际煤质变差而造成灰量大大增加,目前每炉的实际灰量约为120t/h;一电场共有四只仓泵,原系统为每只仓泵单独进行输送,通过将二只仓泵进行同时输送,使其出力满足每炉的实际灰量。




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