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膏体泵配置-膏体泵-泰安三立环保

煤泥泵在调试期间有时候会出现一些小故障,如果我们不懂得如何处理可能会出大问题,所以我们一定要学会排除这些故障的方法。特别是我们先关的,下面就是煤泥泵常见的一些故障问题。

  一、1#煤泥泵在调试期间出现“吸油堵”故障。经过检查发现,料缸和摆缸的真空表均超过规定值,正常值为不超过-0.04MPa。由于没有备用机油滤芯,只能采取使用或煤油进行清洗。而煤泥泵使用的机油滤芯是纸质滤芯,清洗效果不佳。清洗后只能维持很短的运行时间。所以建各使用单位多多准备一些机油滤芯,以便更换。

  二、1#煤泥泵在调试期间出现过摆缸卸荷不回零。卸荷阀进油管振动大。拆卸荷阀进行清洗,多次清洗后,故障消除。

  三、运行一段时间后,1#煤泥泵摆缸不动作。在对卸荷阀进行清洗后,故障依然。用压力表测量摆缸蓄能器皮囊压力后,显示5MPa。正常压力为摆缸10MPa,料缸3.8MPa。在经过给蓄能器皮囊加入氮气后,故障消除。摆缸工作正常。运行了2分钟后,停泵发现动力包油箱加油口处冒烟,经过检查、确认所冒烟为氮气。判断为摆缸蓄能器皮囊损坏。拆卸蓄能器皮囊后,膏体泵参数,检查发现皮囊一个长3cm的口子。皮囊已损坏。更换皮囊后,膏体泵结构,故障消除。

  四、当皮囊更换后发现在不启动泵送的情况下,摆缸压力表会自动摆动,而且摆动频率较快。在调整摆缸压力时,不能控制在10~15MPa之间,超过15MPa,到达18.5MPa,并且卸荷压力不回零,在5MPa量程时停止回零,在自动泵送一小时后,摆缸停止工作,卸荷阀回油管振动大,声音刺耳。油温上升很快。在第三次清洗后,摆缸不动作了,摆缸压力无法调整了,检查皮囊完好,氮气压力正常。调节单向节流阀,也不见好转。从2#泵拆下卸荷阀更换上后,泵送正常。判断为卸荷阀损坏。在拆卸卸荷阀时,应注意回油腔有高压油喷出。

  五、煤泥泵运行时,料缸压力为3MPa,摆缸工作正常,膏体泵,但锅炉给料器没有煤泥进入,首先,判断为堵管。检查管道,没有发现堵管。其次,检查料缸活塞。料缸活塞完好,无明显磨损现象。无漏煤泥现象。料缸活塞完好。后,检查切割环。发现橡胶弹簧损坏。故障原因查明。损坏原因:煤泥质量较差,杂物较多。

  关于煤泥泵的常见故障问题就给大家讲到这里了,希望能对我们相关工作人员起到一定的帮助作用。








污泥输送的输送管,它包括由侧壁围合而成的管道,所述侧壁上设置有上下移动的空心管,所述空心管一端开放且伸入侧壁内,所述空心管另一端伸入管道内,所述空心管内于开放一端设置有旋转齿轮,所述旋转齿轮与设置于管道侧壁内的齿板啮合,所述空心管内另一端设置有通过旋转齿轮带动的从动链轮,所述从动链轮两端伸出空心管固定连接有清洁轮;所述侧壁内设置有用于封闭通道的伸缩式密封板,所述空心管上下两端均与伸缩式密封板连接,所述空心管伸入管道内的一端于清洁轮外侧设置有安装板,所述安装板上可拆卸的设置有清洁刷

由于工况不同如膏体物料的级别、泵送的距离、高度等,使得在不同的工况下、泵送压力有很大区别,如,在某些特定的工况下设备连续运行数十天乃至数月,其泵送次数可达数十万甚至数百万次,所以大小端轴承座组件也会有很大程度的磨损,导致漏浆,严重时损坏设备,影响生产,由于长时间的高压运行,接近开关、滤芯、各类阀、泵、油缸及电气控制系统等的部件也可能会出现故障或损坏。

对于在正常(无杆腔供油,高压>18MPa,介质质量差及认为造成的恶劣环境等)工况下运行而损坏的阀、泵、油缸、活塞、料缸、眼镜板及切割环等均不从属于易损件的范畴。


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