高温高尘烟气通过金属膜除尘脱硝一体化系统,金属膜除尘装置将尘量降低至洁净烟气,再经过30-40孔以上脱硝催化剂,达到脱硝目的,除尘脱硝后的高温烟气进入余热回收利用系统。SCR脱硝流场分布不理想会造成氨氮混合不均匀、烟道积灰严重、催化剂层的烟气流速不均匀,导致催化剂层局部区域流速过低或过高、流速偏角过大等问题,造成催化剂堵塞或磨损。另外目前SCR脱硝的方式主要为“高温高尘”式,这种布置方式大量的和SO2容易使催化剂,降低催化剂的使用年限,导致频繁更换催化剂,增加了成本。而催化剂堵塞和磨损加剧了速度分布不均匀,形成循环。
总之,国内开展水泥脱硝,尚属探索阶段,还未进行科学总结。各种设计工艺技术路线和装备设施是否科学合理、运行可靠的脱硝效率、运行成本、水泥能耗、二次污染物排放有多少等都将经受实践的检验。脱硝的系统工程 水泥企业采用“SNCR”方法脱硝,并非水泥企业一家之事。这种分级治理方式不仅设备多,而且占地面积大,不如在同一套系统内同时实现脱硫与脱硝的设备精简。它受到不少制约。不仅涉及生产、流通、分配和消费,而且涉及到工业、农业、商业、交通、、能源、物价、环保、安 全监管和质检等***多个部门。
液膜法同时脱硫脱硝技术 液膜法的关键技术在于液膜。液膜为含水液 体,置于两组多微孔憎水的中空纤维管之间,构成 渗透器。原则上任何对 NOx 和 SO2 有选择性吸收的 液体都可作为液膜,但需要具有良好的气体渗透性。 除了纯水(25 ℃)之外,实验发现 NaHSO4 和NaHSO3 的水溶液的渗透性也很好。因此加大废气污染的治理已成为当前环保工作的重要课题,近些年环保护制定和发布了《锅炉大气污染物排放标准》,更加严格了这些污染物的排放,特别是颗粒物和NOx。如果用 0.01 molL-1 的 Fe(Ⅱ)EDTA 溶液作液膜,可获得 NO 和SO2 的脱除率分别为 60%和 90%。美国 Steven 技术研究所和日本的名古屋大学用液膜法脱除烟气中的NO 和 SO2 的研究比较多。
我国目前普遍采用scr脱硝技术来对窑炉尾气中的氮氧化物进行处理,该技术通过在窑炉尾部烟道喷入稀释后的还原剂(nh3),在320~400℃的有效温度范围内,在催化剂的作用下,还原剂nh3与烟气中的no、no2反应生产无害的氮气和水,从而达到对nox的脱除。但是现有的窑炉脱硝技术中仍然存有以下技术问题:1)尾气中颗粒物会堵塞催化剂,影响脱硝效果以及脱硝系统的使用寿命,须安装吹灰器才能得以改善;除尘效率受粉尘比电阻影响较大,若不采取一定措施,除尘效率将受到影响。2)烟气中的碱性物质、cao和so2会使催化剂,催化剂用量和成本会大大增加;3)将scr安装在除尘器的下游,必须安装烟气再热器将烟气加热到催化剂的工作温度,运行费用很高。
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