盘式电磁除铁器改善措施
国内厂家吸收了强油循环除铁器***的规划思想,从头规划除铁器,生产出国产强迫油冷除铁器,成功应用于国内各大港口、矿山、电厂,并且有部分产品出口,获得外商的好评。
1) 参考盘式电磁除铁器主动散热的特点,做出一整套新油循环散热体系。新体系未将除铁器本体与散热体系分离,而是集成到一同,实现了一体化规划。消除了本体与散热体系移动不同步的问题,使除铁器结构紧凑,总体质量减轻,便于运输与安装。
2) 将卸铁方法由人工卸铁改为自动卸铁,进步了卸铁功率,实现了除铁器的不间断运行。
3) 对盘式电磁除铁器本体内部进行规划,尤其采用了全新的散热油路使线圈散热面积增大,散热功率升高,降低了除铁器的温升。国产强油循环除铁器由机架、除铁器本体、油循环散热体系、自卸输送带体系组成。具有结构简略,功率高,维护方便等特点。由励磁部分吸起的铁件被滚动的铠装卸铁皮带向皮带后方推进直至掉落到接铁车内。电控体系在配电室内,采用远程操控和操作。
盘式电磁除铁器实施结果
国内厂家学习变被动为主动散热的***技术理念,成功对除铁器进行了优化改造,形成了自己的品牌和技术。改造后,设备性能获得了提高,已逾越国外同类产品,达到了水平。随着国内除铁器制作水平的进步和磁性能指标的添加,除铁器***也做了相应的修订,新标准规定除铁器新的技术参数为> 900GS \1200GS \1500GS,较1995 年的***有较大的提高。可知,经过三相全桥整流可以得到直流电压,提供给除铁器励磁线圈,闭合的载流励磁线圈便可以产生磁场,进而将运送带上的物猜中的铁件吸起,到达除铁目的。
盘式电磁除铁器经济效益剖析
直接效益
运用盘式电磁除铁器后,削减旋流器、渣浆泵及管道磨损,削减维修费用。渣浆泵替换周期可由原来的90 d 延伸至150 d,每年可少替换2 次,且可以延伸管道和旋流器的运用寿命,单是渣浆泵的替换费每年就可节省费用1. 6 万元。
收回碎钢球的效益。球磨机每天加120 mm钢球9. 5 t,排出的碎球直径按30 mm 核算,这样排出的碎球质量约为新加球质量的1. 6%,即每天约可收回碎球0. 15 t,每年可收回碎钢球52. 5 t,每吨按2 000 元计,每年可创直接经济效益10. 5 万元。因而每年可创造直接经济效益12. 1 万元。由于选用逼迫油循环换热方法,并且加以风机冷却,因而冷却效果好,磁场力大大提高,结构紧凑,运转平稳,运用***,特别合适大流量、厚物料、除铁要求高的煤炭、港口、电力等行业使用。
由于削减毛病停检次数和停检时刻,体系作业率将有必定程度的提高,加之生产能力的提高,其经济效益非常可观。
球磨机排矿端运用弧形除铁器,对收回碎钢球和铁屑、提高体系生产能力、削减后续设备的磨损、盘式电磁除铁器检修周期、削减失效钢球对磨矿的影响、降低体系耗费都有显而易见的作用。
盘式电磁除铁器每年除产生12. 1 万元的直接经济效益,因削减毛病停检次数和停检时刻、体系作业率提高产生的经济效益愈加可观。
盘式电磁除铁器
国内盘式电磁除铁器,基本上为十多年前规划,在当时是***的,现在是相对落后了。大约十年前,从国外进口特殊规划的大型油冷式电磁除铁器,重量近 30 t,额外吊高处(550 mm)磁感应强度达123 mT。这以后,水内冷的盘式电磁除铁器进入我国市场,其额外吊高处磁感应强度达 200 mT。因此采用合适的设备引导这些易进入磁悬浮轴承空隙的颗粒是很必要的。
因为水内冷电磁除铁器运行失利,于是逼迫油循环的盘式电磁除铁器代之,额外吊高处磁感应强度在 180~190 mT之间。至于大型干式电磁除铁器,传统的为全体线圈,线圈与外壳间有填料,防护性能。丧命的弱点是温升过高。国内制作的中型干式电磁除铁器温升在 110~130K,从日本神钢公司购进的大型干式电磁除铁器温升高达 200 K 以上。把落在磁轭上的煤末点燃,形成重大事故。大型干式电磁除铁器根本无法满足高场强的要求。其次,导线是空心的,水从导线内通过,一点都不能走漏,也不能堵塞。醉近,笔者触摸了蒸发冷却技能,更深深为其吸引。大型高场强电磁除铁器选用蒸发冷却技能,无疑是醉佳挑选。
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