潍坊鑫利特确定了上进气滤筒的圆形结构与下进气滤筒的方形结构相比有了很大的进步,喷漆除尘设备进风口尺寸的影响,导向板的布置,散粒器的合理选择和布置进一步探讨了G装置对滤筒内流场分布的均匀性,找到了一种使流场分布更加均匀的较好方案。一般来说,大气中可吸入颗粒物的主要原因来自传统电厂、化工厂、冶炼厂等大型燃煤企业,以及北方冬季供暖的燃煤锅炉。这些传统的燃煤工业很早就开始应用除尘设备。潍坊鑫利特对喷漆除尘设备内部空气分布进行了均匀模型试验,该试验仅在单相流动冷环境下进行。随着喷漆除尘设备新技术、新材料的不断发展,以及这些大型企业对除尘设备资金的支持,达到国家排放标准。但对于中小民营企业,特别是食品加工业,其主要特点是规模小、相对分散,企业家的环保意识不高,因此这些众多中小企业对大气的污染不容忽视。然而,随着国家对各行业废气排放的要求越来越严格,这些企业也开始寻求处理废气的方法。这些企业规模一般较小,除尘设备资金有限。由于其体积小、、投资低、维护方便,滤筒除尘器已成为这些企业的较佳选择。
一些学者研究了进气方式对喷漆除尘设备内部流场特性的影响,通过数值模拟分析了不同进出口方式下过喷漆除尘设备的气流分布特性。结果表明,无论采用何种进气方式,都会出现明显的射流现象。利用导流板改善射流现象,同时发现不同的出口位置。这将导致出口附近的滤筒具有较大的空气处理能力。通过数值模拟比较了三种不同进口方式下的滤筒内部流场,结果表明:侧进口滤筒的流场均匀性好,下进口滤筒的流场均匀性差。尽管垂直双导板与原除尘器模型相比有了较大的改进,但由于顺风滤筒除尘器本身的缺陷,不同滤筒之间的流量分布仍然较大。喷漆除尘设备灰斗的二次扬尘现象也是侧入口过滤器扬尘强度小的现象,而下入口过滤器扬尘强度大。一些学者研究了滤袋或滤筒的结构和布置对除尘器内部流场和除尘效果的影响;利用FLUENT软件对某热电厂通用布袋除尘器进行了模拟,提出了降低布袋空间高度的建议。适当提高空气分布的均匀性,使除尘器后部的滤袋起到更好的过滤作用。提高除尘效率。提出了一种新型的筒式除尘器,在筒式除尘器内部采用锥形结构,并分别与传统的筒式除尘器进行了数值计算和分析。结果表明,在相同的空气流量下,新型滤筒除尘器内流场分布均匀性优于传统滤筒除尘器,且随着内椎体高度的增加,内部风速分布均匀。过滤器的均匀性变好,压力损失变小。
通过调整喷漆除尘设备脱硫运行参数,使脱硫出口温度由75℃降至65℃,观察了电除尘器运行过程中电流、电压的变化。结果表明,二次电流由1000mA上升到1500mA,电压上升到80kV。通过以上实验的验证,认为造成烟囱出口粉尘、湿电除尘器运行电流和电压达不到预期效果的原因如下。喷漆除尘设备脱硫设计液气比为3:1,属于低设计。但对于中小民营企业,特别是食品加工业,其主要特点是规模小、相对分散,企业家的环保意识不高,因此这些众多中小企业对大气的污染不容忽视。脱硫出口烟气温度过高,脱硫后烟气不饱和,影响了湿电除尘器除尘效率。本项目脱硫工艺为氨法脱硫。低液气比的设计会导致烟气中喷水量少,容易导致不饱和烟气,烟气温度高,脱硫后液滴少。由于烟气不饱和,脱硫出口蒸发产生的亚硫酸铵结晶不能充分加湿,导致湿电除尘器的烟气电导率和阴极放电能力下降。实际运行电压和电流不能满足设计要求,降低了电除尘器的除尘能力。
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