抽油机的节电技术采用变频调速控制,则可以改变抽油机长期处于低效做功的状态,使其工作方式与油井实际负荷相匹配,保证每次都抽油,减少低效甚至无效抽取,从而降低电费开支,减少维护成本,提高运行效率。效果如下:1.变频器具有软起动功能起动时电流较小,对电网冲击小,起动时能耗大为降低。避免了启动时的相当于3~7倍的额定电流,避免了不必要的电能损耗。同时减少了对电动机,变速箱,抽油机等大机械的冲击,延长了相关设备的使用寿命。在工作中电机的功率因数可从0.2~0.5提高到0.9,减轻电网和变压器的负担,降低线损,大量减少了无功损耗。2.抽油机生产厂家引进变频器控制可实现设备上,下行程自动识别从而控制石油抽油机上、下行程的电机运行频率分别可调,以改变抽油机上、下行程的运行速度。解决了因更换皮带轮调速造成的停产,从而提高了生产效率。同时达到满足泵效的情况下耗用***少的电能。3.由于抽油机下行时负载性质为位势负载,变频器加装能耗制动功能后恰能适应其工况。对于改变抽油机转速调节***jia工作状态带来很大方便。降低漏失,提高泵效。1、抽油机的平衡原理:在下冲程时,以某种方式把抽油杆柱下落时释放的能量和动力机提供的能量储存起来,到上冲程时再释放所储存的能量来协助动力机工作,实现动力机功率的均匀输出。
抽油机50年代以进口为主,修配为辅。60—70年代在仿zhi的基础上进行试制,1975年制订国产抽油机基本型式与参数,1980年制订抽油机结构尺寸和技术条件。从此开始自行设计,研究制造国产抽油机,逐步实现国产化,不仅满足自给,而且还部分出口,目前,我国已有兰州石油机械厂、兰州通用石油机械厂、宝鸡石油机械厂、、第二石油机械厂、第三石油机械厂、第四石油机械厂、江汉石油机械厂、抚顺石油机械厂、华东管道机修厂、大庆总机厂、玉门总机厂、大港总机厂等30多家抽油机制造厂,年生产抽油饥上万台,并有2项产品获国家银质奖,14项产品获部奖称号。兰石、兰通、宝石、江汉石油机械厂(原江汉总机厂)、第四石油机械厂、第二石油机械厂等厂家先后获得api商标使用许可证,抽油机出口美国,从而使国产抽油机打入国际市场,跻身于世界***行列。同时减少了对电动机,变速箱,抽油机等大机械的冲击,延长了相关设备的使用寿命。
为了确保抽油机长期可靠地工作,好不要达到100%满载(大悬点载荷达到额定值的70%以上以及减速器大扭矩达到额定值的60%以上时,抽油机的能力就得到充分发挥),特别对稠油井、出砂井等有突变载荷的情况,瞬间大悬点载荷也不得高出额定值的50~100%,如非瞬间,则应考虑选用较大额定悬点载荷和较大减速器额定扭矩的抽油机。另一个曲柄销也照此法进行后,人站在侧面用撬杠撬出曲柄销,使两曲柄销脱出曲柄。
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