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安徽三合一磷化剂***点击了解更多 宏亚金属
来源:2592作者:2021/11/7 7:38:00

宏亚MC-360铁系磷化剂的特点有:

1.宏亚MC-360铁系磷化工艺管控简单易行,平时只需控制PH即可。

2.宏亚MC-360铁系磷化剂常温使用,不需加温。

3.宏亚MC-360铁系磷化剂产生的沉渣远远小于锌系磷化,仅有锌系磷化沉渣的五十分之一左右。

4.宏亚MC-360铁系磷化后涂层性能:附着力百格测试:0级;耐冲击力测试:50kg·cm;中性盐雾试验:200小时。

5.宏亚MC-360铁系磷化适用于喷淋、浸泡、游浸处理方式。




该前处理工序加工的白车身板材由冷轧板和镀锌板混合组成,白车身经过前处理后,在冷轧板上的磷化膜表面发生“白点”缺陷,影响后工序漆膜品质。磷化处理工艺是整个前处理工艺相当为重要的一个环节,其反应机理复杂且影响因素较多,因此磷化处理工艺槽液相对于其它槽液的生产过程控制要复杂得多。一般而言,前处理后板材上的“白点”发生在镀锌板上较为常见(镀锌板上锌层锈蚀产生白锈),但本次的磷化膜“白点”缺陷却只发生在冷轧板上。通过对车身磷化膜白点进行统计分析,结果如图2所示,冷轧板上的磷化膜白点的形态为“雪花状”,分布在机罩、顶棚、横梁、尾门、后侧围等部位。四门及翼子板等镀锌板部位无此现象。


磷化膜结晶粗糙多孔产生原因

       (1)磷化槽液中游离酸度过高。

       (2)槽液中亚铁离子含量过高。

       (3)零件表面有残酸,发生过腐蚀。

       解决方法

      (1)降低槽液中游离酸的含量。

      (2)增加氧化剂比例,加进行调整。

      (3)加强中和及水洗,控制酸洗浓度和时间。

    表面粘附白色粉状沉淀产生原因

      (1)槽液中游离酸度低,游离磷酸量少。

      (2)含铁离子少,零件表面氧化物未除净,溶液中氧化剂过量。

      (3)总酸度过高,槽内沉淀物过多。




磷化废水大多采用沉淀工艺,经济适用,并且能够达到较理想的效果,一直以来都是被大家认可的处理方式。

首先,加石灰调节PH至10-10.5,(石灰不但是比较经济的PH调节剂,还能起到助凝作用),然后添加加混凝剂,反应一段时间后使之沉淀并分离,如果为了保证出水效果,还可以加一级气浮,后回调PH,由于磷酸氢根离子的存在,是气浮前回调。

另外如果水中存在***磷化剂,还含有其它的金属离子,如锌系磷化剂,则要适当考虑Zn离子的酸碱两溶性特点。磷化废水中的COD(主要是表面活性剂引起的),一般用沉淀加气浮两级可达到排放标准,不需特别考虑。




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