稳定土拌和站在使用前要保证白灰的***适宜的施工含水量要把握合适的开垛时间,开垛后如果过湿可以用挖掘机倒翻数遍直到达到合适的含水,量既保证了施工效率又保证了灰剂量。另外,石屑的含水量也直接影响到拌和设备的生产效率。过干,造成材料随风流失,添加剂量不稳定;过湿,在料仓筛上沉附,不易下漏,影响效率。特别 是雨后,由于石屑的本身特性,造成料堆内外含水量极度不平 衡。这时,稳定土拌和站为了保证拌和质量和拌合效率,可以用挖掘机翻倒, 来平衡原材料的含水量。 解决好与厂拌设备配套机械及其他因素与厂拌设备协调配合的问题 黑灰、白灰的材料特性决定了要配备人员用相应工具往下捅 料,这就需要装载机、捅料人员、操作员密切配合。
在拌制稳定土拌和站生产过程中,经常发生石料堵塞筛网的筛孔,造成该进入1#仓(小仓)的石屑,由于小仓上振动筛筛网的筛孔堵塞,石屑只能进入2#仓,甚至进入3#仓,逐渐越来越严重地影响混合料的配合比,沥青混凝土产品的质量达不到要求,导致铺筑在道路上的路面仍然要返工铣刨重修。所以必须要了解是什么原因造成稳定土拌和站筛网堵塞如何解决?
1. 筛孔偏小,若振动筛上残留稍大的石屑颗粒,就无法通过筛孔,逐渐把筛孔堵塞。
2. 含有大量接近振动筛筛孔尺寸临界的石料颗粒。
3. 含有较多的针片状石料。
4.编织筛网的钢丝直径偏粗,选用好的钢丝既耐磨又具韧性,能有效提高筛孔通过率。
稳定土拌和站厂混凝土搅拌站让其顺利工作完成混凝土搅拌站安装后,在进行混凝土搅拌站正式运行前需要对设备进行必要的调试,以保证混凝土搅拌站的使用正常与人员安全。那么在调试混凝土搅拌站时要如何下手呢? 由于混凝土搅拌站的电控系统各部分之间设置互锁,单元调试必须依照以下顺序进行:混合料胶带输送机(卸料皮带机)→搅拌主机→原集料胶带输送机(上料皮带机)→粒料皮带秤→粉料螺旋秤→调速螺旋输送机→气路系统→供水系统。同时配合机械系统调试,观察各电机运转方向。若电机反转或与规定转向不同,则采取倒相办法,使其正传。这样就完成了混凝土搅拌站的基本调试,然后可以试运行一下看看有什么反应。