垫江电炉除尘灰粘接剂厂家给您好的建议 高通粘结剂







保定市高通材料科技有限公司自主研发生产球团粘合剂,矿粉粘合剂,除尘灰粘合剂,钢厂污泥粘合剂,萤石球粘合剂,石墨球粘合剂,金属粉末粘合剂,氧化铁皮粘合剂,钢渣粉粘合剂,氧化铝粘合剂,钛铁矿粉粘合剂,铬矿粉粘合剂,型煤粘合剂。


  虽然现代的大焦炉-大烧结机-大高炉的炼程为降低成本、提高生产率和经济效益打下了基础,但同时也暴露出了一系列的问题:(1) 基建投资费用大;(2) 烧结和炼焦工艺投资大,环境污染严重;本公司现生产新型干压粘合剂,球团粘合剂,除尘灰粘结剂等,与国内十几家钢厂建立了良好的合作,并且出口到台湾,澳洲,蒙古等国家。(3) 世界范围内的焦煤短缺,价格昂贵;(4) 高炉需要连续稳定的操作,不能适应生产率的快速变化。为了解决钢铁冶炼工艺流程中存在的上述问题,钢铁界人士已从两方面进行了探索:(1) 进一步研究改进高炉工艺,实施富氧喷煤和综合鼓风技术,降低焦炭的消耗;(2) 开发以煤代焦、流程短、投资少、节能、有利于环保的非高炉炼铁新工艺。在以煤代焦炼铁技术中,含碳球团技术备受关注。含碳球团已在高炉、直接还原工艺中成功应用,并在不断探索含碳球团熔融还原新工艺。




   烟道连接抽风箱集气支管与抽风机的废气总管,其作用为集气合除尘。4、产品规格多种多样,块状、球型均可,且粒度、块度可根据用户生产需要调整,有利于用户选择合适应用于冶炼的粒度。烟道是由钢板焊接成的圆形管道,内部由钢丝网固定的耐热、耐磨保温材料充填的内衬,外部还铺有两层保温材料,以防止灰尘磨损合废气降温过多,影响除尘器和风机挂泥而导致的风机振动和叶轮使用寿命降低。

  在原料仓库中进行进行中和合通常是将来料通过移动皮带漏矿车或抓斗吊车,往复逐层铺放,然后沿料堆断面垂直切取使用。粒度愈细,表面活性愈大附着能力愈强,结构也愈紧密,球团矿的强度也愈高。原料仓库混匀上料的主要设备是抓斗桥式起重机。桥式抓斗的工作原理是以直线合成运动方式,在固定范围内利用抓斗的开闭,卷扬机的上升合下降进行装卸或中合矿粉。




实际生产过程中遇到的问题:

1)由于转炉除尘灰中的氧化钙含量变化,消化完全需要的时间不一样,造成冷固球团成球率较低,粉末率较高,入原料仓的粉末率达到20%;

2)冷固球团强度不高,从炼钢原料地仓到脱磷炉时需要经过3次皮带运输、周转,到脱碳炉时需要经过4次皮带运输、周转,造成冷固球团粉末率较高,入炉时容易产生冒烟;

3)唐钢公司炼钢采用“全三脱”冶炼和常规冶炼两种混合冶炼模式,“全三脱”冶炼时铁水完全脱硫,脱完硫后在脱磷炉中脱硅、脱磷,终点情况为:C:3.5%,P:0.035%,温度1350℃,然后再兑入脱碳炉进行脱碳操作,常规冶炼时铁水脱完硫后在脱磷炉或者脱碳炉一次冶炼成功。萤石粉球团粘结剂萤石(CaF2)是工业上氟元素的主要来源,广泛应用于冶金、航天、电子、机械和原子能等领域。由于冷固球团强度不高,入炉后很容易产生冒烟,在“全三脱”冶炼时,脱磷冶炼过程温度基本上不超过1350℃,而脱碳炉冶炼过程温度基本上要高于1350℃,因此在改造前冷固球团在脱碳炉冶炼半钢时不能使用;

改进后的应用情况

1)通过对冷固球团生产工艺进行改进,入原料仓的粉末率由原来的20%已经降低到10%以下,强度也就之前有所提高;

2)通过改变冷固球团加料时机,目前脱磷炉、脱碳炉都可使用,使用温降效果来看,冷固球团:烧结矿=1:1.3。

通过对冷固球团生产工艺不断的改进,由年初的2kg/t钢到目前完全可以全部消化。


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