高要高温性低氮燃烧器常用指南 广州威旭







     广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发,设计制造各种燃烧器及加热系统装备。燃烧中脱氮主要有:一是抑制燃烧中NOx的形成,二是还原已形成的NOx。拥有自主知识产权及多项发明(授权产品有:金箍燃烧棒,图文燃烧器,涵洞燃烧器,飞碟燃烧器,能量燃烧锅,火樽等),并且获得广东省重点培育品牌企业、知识产权管理体系认证、2016中国创新创业大赛优异企业、天英汇创新创业大赛企业、中国新锐知商20强、通过IBC知商认证等荣誉资质。




      在圆喷射燃烧器中的合成气燃烧模型中,燃烧器由一个直管构成,外侧是流速较慢的空气协流。将由1氧化碳、氢及氮混合组成的气体通入管道中,入口速度设为 76 m/s (Ma ≈ 0.25)。同时,管道外空气的协流速度是 0.7 m/s。燃气气体会在离开管道后与协流混合,形成一个无约束的圆形截面喷射。湍流喷射保证了两种气体的充分混合,以及在离开管道时能够保持燃烧。燃烧器结焦是熟料生产线普遍存在的现象,各企业使用的燃料不同,结焦的严重程度也各不相同,结焦不严重时会影响风和煤的混合,增加煤耗,严重时直接影响煅烧。这是一种非预混燃烧形式,燃料与氧化剂分别独立进入反应区。使用 - 湍流模型分析流场内的湍流。我们使用涡流耗散模型模拟了湍流反应,这是模拟此类反应的一种简单有效方式。由于反应中存在放热,喷射燃烧器内出现了明显的升温,这也是燃烧很典型的一个特征。为了准确预测温度与合成物,我们认为材料属性受温度影响并考虑了流体的物理属性。





     广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发,设计制造各种燃烧器及加热系统装备。zr好采用位置标尺在窑头截面上定位,一般控制在窑头截面X轴稍偏右位置或稍偏第四象限的位置效果较好。拥有自主知识产权及多项发明(授权产品有:金箍燃烧棒,图文燃烧器,涵洞燃烧器,飞碟燃烧器,能量燃烧锅,火樽等),并且获得广东省重点培育品牌企业、知识产权管理体系认证、2016中国创新创业大赛优异企业、天英汇创新创业大赛企业、中国新锐知商20强、通过IBC知商认证等荣誉资质。




      假设燃烧器的雾化效率已经达到很佳状态了,是不是就可以断定灵敏度也达到了z佳值了呢?众所周知,自从原子吸收光谱仪问世以来,很早的原子化器就是火焰燃烧器,到目前为止,该类型原子化器仍然被广泛地应用于原子吸收光谱仪上。是:不一定!那么其原因何在?其实道理很简单,那就是:即便燃烧器的雾化效率再高,产生的基态原子个数再多,如果阴极灯的光轴(光束)偏离了与燃烧缝的垂直对位关系,也就是说阴极灯的光束没有完全进入到原子蒸气中去,又怎能产生很高的吸光度呢?燃烧器前后z佳位置的调节还是要采用动态方法来完成。所谓的动态方法其实就是燃烧器点火后,吸喷一个待测元素的标准溶液,然后利用燃烧器前后调整旋钮调节到吸光值z大即可。





     广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发,设计制造各种燃烧器及加热系统装备。有规律的燃烧器维护程序对避免停z工和延长燃烧系统寿命是很必要的。拥有自主知识产权及多项发明(授权产品有:金箍燃烧棒,图文燃烧器,涵洞燃烧器,飞碟燃烧器,能量燃烧锅,火樽等),并且获得广东省重点培育品牌企业、知识产权管理体系认证、2016中国创新创业大赛优异企业、天英汇创新创业大赛企业、中国新锐知商20强、通过IBC知商认证等荣誉资质。







      从燃烧器头部结构看,这种燃烧器为了解决燃烧器拢焰罩磨损过快的问题,将拢焰罩去掉。这就失去对火焰射流根部收拢的作用,使火焰射流角增大。从设计理念上看,这种燃烧器采用的是大风量低喷出速度的设计理念。带有中心风的四风道煤粉燃烧器要比无中心风的三风道***得多,之所以设计中心风,主要的目的就是解决这个弊病。由表1和表2可见,虽然一次风量很大,但喷出速度很低,造成火焰射流的推力和刚度不足,火焰不稳定。由以上两个因素,导致火焰分散无力,热力不集中,使窑前温度提不高,出窑熟料温度低,二、三次风温降低。因此对熟料良好烧成、分解炉升温和窑头余热发电系统的良好运行都产生很大的不利影响且存在恶z性循环现象。









     广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发,设计制造各种燃烧器及加热系统装备。低氮燃烧器改造后,在同一煤种下同负荷下,由于燃料在炉内燃烧反应减缓,各级受热面的烟温分布和吸热量发生变化,具体表现有,热工自动控制迟缓和过调现象明显增加,导致蒸汽参数波动大。拥有自主知识产权及多项发明(授权产品有:金箍燃烧棒,图文燃烧器,涵洞燃烧器,飞碟燃烧器,能量燃烧锅,火樽等),并且获得广东省重点培育品牌企业、知识产权管理体系认证、2016中国创新创业大赛优异企业、天英汇创新创业大赛企业、中国新锐知商20强、通过IBC知商认证等荣誉资质。




      从2011年至今,该低氮燃烧技术在***的燃煤锅炉上大范围应用,通过改造和运行优化,NOx减排量可达30%—70%,对于四角切圆燃烧锅炉NOx的排放浓度可由原来的400-600mg/m3降为200mg/m3以内,对冲燃烧锅炉NOx的排放浓度可由原来的500-700mg/m3降为370mg/m3以内,“W”火焰燃烧锅炉NOx的排放浓度[3]可由原来的1100-1300mg/m3降为800mg/m3以内。样品提升量的物理意义:就是每分钟喷雾器可以吸入多少毫升的样品。目前,局限于低氮燃烧技术研究和发展,且该技术很短时期内在在运锅炉上快速、集中、大量的应用后,其技术尚未来得及进行消化吸收、优化改进等,笔者针对产生的问题和应对措施进行探讨。





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