煤泥泵在调试期间有时候会出现一些小故障,如果我们不懂得如何处理可能会出大问题,所以我们一定要学会排除这些故障的方法。特别是我们先关的,下面就是煤泥泵常见的一些故障问题。
一、1#煤泥泵在调试期间出现“吸油堵”故障。经过检查发现,料缸和摆缸的真空表均超过规定值,正常值为不超过-0.04MPa。由于没有备用机油滤芯,只能采取使用或煤油进行清洗。而煤泥泵使用的机油滤芯是纸质滤芯,清洗效果不佳。清洗后只能维持很短的运行时间。所以建各使用单位多多准备一些机油滤芯,以便更换。
二、1#煤泥泵在调试期间出现过摆缸卸荷不回零。卸荷阀进油管振动大。拆卸荷阀进行清洗,多次清洗后,故障消除。
三、运行一段时间后,1#煤泥泵摆缸不动作。在对卸荷阀进行清洗后,故障依然。用压力表测量摆缸蓄能器皮囊压力后,显示5MPa。正常压力为摆缸10MPa,料缸3.8MPa。在经过给蓄能器皮囊加入氮气后,故障消除。摆缸工作正常。运行了2分钟后,停泵发现动力包油箱加油口处冒烟,经过检查、确认所冒烟为氮气。判断为摆缸蓄能器皮囊损坏。拆卸蓄能器皮囊后,检查发现皮囊一个长3cm的口子。皮囊已损坏。更换皮囊后,故障消除。
四、当皮囊更换后发现在不启动泵送的情况下,摆缸压力表会自动摆动,而且摆动频率较快。在调整摆缸压力时,不能控制在10~15MPa之间,超过15MPa,到达18.5MPa,并且卸荷压力不回零,在5MPa量程时停止回零,在自动泵送一小时后,摆缸停止工作,膏体泵输送量,卸荷阀回油管振动大,声音刺耳。油温上升很快。在第三次清洗后,摆缸不动作了,摆缸压力无法调整了,检查皮囊完好,膏体泵长度,氮气压力正常。调节单向节流阀,也不见好转。从2#泵拆下卸荷阀更换上后,泵送正常。判断为卸荷阀损坏。在拆卸卸荷阀时,应注意回油腔有高压油喷出。
五、煤泥泵运行时,料缸压力为3MPa,摆缸工作正常,但锅炉给料器没有煤泥进入,首先,判断为堵管。检查管道,没有发现堵管。其次,膏体泵功能,检查料缸活塞。料缸活塞完好,无明显磨损现象。无漏煤泥现象。料缸活塞完好。后,检查切割环。发现橡胶弹簧损坏。故障原因查明。损坏原因:煤泥质量较差,杂物较多。
关于煤泥泵的常见故障问题就给大家讲到这里了,希望能对我们相关工作人员起到一定的帮助作用。
膏体泵在正式运行之前要空机试运行检查,主要检查以下方面。哪里出现了问题,都检查出什么故障?该如何进行处理那?
一、电动机
电动机的旋转方向要正确,旋转速度要适中。
二、活塞
活塞的正反向推送要灵活,推送频率要合适,与管件配合良好。
三、显示仪器
指示灯和压力表的显示要准确,膏体泵,没有异常故障。
四、控制按钮
要对泵的运行进行准确控制。
五、液压系统
液压系统的油位要正常,油箱无泄漏现象。
以上就是细石混凝土泵空运转时的检查事项。如果有问题需要立即维护修理,防止事故意外的发生。
污泥泵清淤
废物和空气之间的混合程度:为了使固体废物燃烧完全,必须往燃烧室内鼓人过量的空气。氧浓度高,燃烧速度快,这是燃烧的基本条件。对具体的废物燃烧过程,需要根据物料的、特性和设备的类型等因素确定过剩气量。但除了空气供应充足,还要注意空气在燃烧室内的分布,燃料和空气中氧的混合如湍流程度,混合不充分,将导致不完全燃烧产物的生成。对于废液的燃烧,混合可以加速液体的蒸发;对于固体废物的燃烧,湍流有助于破坏燃烧产物在颗粒表面形成的边界面,从而提高氧的利用率和传质速率,特别是扩散速率为控制速率时,燃烧时间随传质速率的增大而减少。
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