钢铁行业烧结机用热管、翅片管式蒸汽余热锅炉
钢铁行业烧结机用热管、翅片管式蒸汽余热锅炉 现代烧结生产是一种抽风烧结过程,即将铁矿粉、熔剂、燃料、代用品及返矿按一定比例组成混合料配以适量水分,经混合及造球后铺于烧结机的台车上,在一定负压下点火,整个烧结过程是在一定的负压抽风下,由上而下进行的。将原料层加热到1100-1500℃,使粉料烧结成型,烧结工序是高炉矿料入炉以前的准备工序。
据统计,烧结工序的能耗约占冶金总能耗的12%,而排放的余热约占烧结消耗热能的49%。节能降耗和减少污染是我国国民经济中的重要环节,也是必须做好和落实的大事。从环保上讲,余热回收后,随即降低了大气的排烟温度,也减少了对大气的热污染。回收和利用这些余热,换热器,并使其在整个工艺过程中起到改善工艺和提高生产效率,不锈钢衬氟换热器,显然极为重要。
依据烧结机烧结矿的冷却方式,可分为机上抽风冷却、带式鼓风冷却和环式鼓风冷却三种。
我厂生产的热管及翅片管式蒸汽余热锅炉是利用烧结机冷却段烟道的余热,产生低压蒸汽并将蒸汽过热到200℃以上,通过二次圆筒混料机供二次混合工艺使用(图示)。均240℃左右,下降到约180℃,金属与四氟组合件换热器,有效地保护了风机正常持续的运转,一般风机的长期承受温度在200℃以下。同时保证了冷却风机的要求风量。
列管式换热器安装完成并投用
针对作业区分解温度难控制及螺旋板式换热器换热效果差、经常串料等问题,分解蒸发区积极寻找解决问题的办法,经过作业区多次探讨后,于4月29日将Ⅰ-5#槽进行试验螺旋板式换热器更换成组合列管式换热器。
经过三个月的努力,作业区先后完成了列管式换热器现场吊装、安装及换热器的进回水管、进出料管、碱洗管道、相应仪表的安装以及DCS管控系统制作等工作,并于8月18日顺利开启列管式换热器投用。
经现场试验,更换新型换热器后,料相降温温差由之前的5-6度提升到了现在的7-8度,水相的换热能力也提高了2500kw左右,取得了较好的效果。
在我们传统的清洗方法中,不管是机械方法、高压水方法、还是化学方法,这几种是对换热器进行清洗时用的比较多的方法。但是这些方法并不是1理1想的,它们都存在这样、那样的问题。比如说:
1、不能够对换热器内部的水垢进行的清洗;
2、不能完全清除换热器内部的沉淀物;
3、化学清洗会对换热器设备造成腐蚀;而且如果没有把这些化学溶剂祛除干净的话,残留下的物质还会对设备产生二次腐蚀的情况,严重的情况还会使设备报废;
4、此外,废弃的清洗液是含有大量的有毒物质的,它的排放必然会对环境造成污染。
所幸在目前的市场上,已经研发并生产使用了对设备没有腐蚀、而且安全、环保的清洗剂。由于这种清洗剂添加了特别的成分,它在使用的过程中,能够有效的祛除水垢,碳钢衬氟换热器,对于设备也不会产生任何的影响,能够保证设备的使用寿命,的是它的排放物是无1毒的对于人体和环境都是安全的。