高含盐有机废水的处理是国内外研究的难点和热点之一。
青岛蓝清源环保公司混凝沉淀法:
深入研究煤气化废水的处理技术,既是当前经济建设面临的现实问题,也是将来进行技术攻关的重点,只有不断提高现有处理技术的处理能力、增强新技术的经济技术可行性,将各种方法有机地结合起来,取长补短才能找到治理煤气化废水的方法。其中化学氧化法具有去除率高,占地面积小、无二次污染的特点
,是煤气化废水处理的发展趋势。吸附法和混凝法是煤气化废水深度处理的可靠方法 ,应着力进行新型吸附剂和混凝剂的开发。
青岛蓝清源环保高盐废水处理技术特点高盐废水的资源化零液排放工艺的选择必须从废水的水质特性入手,并结合企业自身的需求和实际情况,针对不同企业不同水质,采用不同的处理技术组合,全自动降膜废水蒸发器机械哪家好,并优化工艺过程,从而获得1经济、节能、运行可靠的废水资源化处理工艺技术。全自动降膜废水蒸发器机械,全自动降膜废水蒸发器机械
青岛蓝清源环保公司现状与原理:
煤干馏过程主要经历如下变化:当煤料的温度高于100℃时,煤中的水分蒸发出;温度升高到200℃以上时,淮安全自动降膜废水蒸发器机械,煤中结合水释出;高达350℃以上时,粘结性煤开始软化,并进一步形成粘稠的胶质体(泥煤、褐煤等不发生此现象);至400~500℃大部分煤气和焦油析出,称一次热分解产物;
青岛蓝清源环保科技有限公司主营产品:蒸发器,MVR蒸发器,结晶蒸发器,废热蒸发,废气回收,高燕废水蒸发,废水零排放,干燥机。
活性污泥法处理电渗析脱盐后废水
水质分析
自配模拟高盐废水,离子组成由氯化钠、KCl、氯化镁、碳酸氢钠试剂配比而成,COD由葡萄糖配制而成,模拟废水中Na+ 8 150 mg/L,K+ 80 mg/L,Mg2+ 8 mg/L,Cl- 12 650 mg/L,HCO3- 1 110 mg/L,COD 3 850 mg/L。
1.4 试验方法
1.4.1 电渗析脱盐实验
将模拟废水通入电渗析脱盐通道中,全自动降膜废水蒸发器机械特点,纯水通入汲取通道,极水为2 g/L的NaNo3溶液,各5 L。保持废水和汲取液流量相同,为40 L/h,极水流量60 L/h,循环操作。试验在室温条件,15 V恒电压模式下进行,每隔5 min取少量废水和汲取液进行分析,当汲取液电导率接近废水电导率时,用纯水更换全部的增浓汲取液,再继续上述脱盐操作。
活性污泥法处理电渗析脱盐后废水
取100 mL接种活性污泥与900 mL废水于2 L的曝气反应池内驯化培养,控制溶液DO在2~4mg/L。驯化期废水的无机盐组成与电渗析脱盐后废水的无机盐组成相同,仅通过增加葡萄糖的投加量来逐步提高废水中的COD(由400 mg/L逐步提高至3 590 mg/L)。至驯化成熟后,采用电渗析脱盐后废水作为进水。在驯化和稳定处理期间,每次进水均投加营养物质及微量元素,以保证微生物的正常生长。反应采用每周期曝气22 h,静置沉降2 h的操作方式,取上清液分析其中的COD来表征活性污泥法的处理效果。全自动降膜废水蒸发器机械
常规生化法是目前应用为广泛的污水处理技术,全自动降膜废水蒸发器机械生产工艺,但高盐废水中的盐分会极大地限制微生物的处理性能。降低高盐废水的盐分是采用常规生化法处理的保障措施。
笔者采用电渗析装置,并利用含盐量较低的汲取液,使高盐废水中的盐分在电位差和浓度差推动下向汲取液迁移,研究了脱盐过程废水中盐分和有机物的迁移规律,并采用生物法进一步降低电渗析脱盐后废水中的COD。
首先,将高盐废水通入电渗析器的脱盐通道,低盐分的汲取液通入汲取通道,废水和汲取液在电渗析器内逆向循环流动,并保持废水的盐分始终高于汲取液的盐分。加入直流电场后,废水中的离子在浓度差和电位差两方面推动力作用下向汲取液迁移,使废水中的盐分降低到适合活性污泥法处理的条件。之后对活性污泥进行接种、驯化培养,并利用驯化成功后的活性污泥反应器对电渗析脱盐后的废水进行生化处理以降低废水中的COD。全自动降膜废水蒸发器机械
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