刮吸泥机的安装及验收
2、刮吸泥机中心部件的安装
中心部件包括中心泥筒、中心旋转支座二个部分。
1)中心泥筒的安装
首先由轨道中心线找到支架结构中心的中心点,再将中心泥筒上的电缆管、地脚螺栓孔、以及调节螺栓孔的方位调正,将中心泥筒放在中心座上,同时检查中心筒是否在中心点上,检查合格后,再用测量水平仪及精密酒精水平仪来检查测量中心泥筒的水平度,合格后用膨胀螺栓拧紧固定。
2)中心旋转支座的安装
中心泥筒安装后可将中心旋转支座安装在中心筒上,调平找正,河北减速机,拧紧螺栓,安装后中心支座转动部分必须转动灵活,中心高度的标高调整与图纸要求相同,不能大于所要求的标高。
3)主梁的安装:
主梁安装时先在池内竖起脚手架,与主梁垂直,脚手架的高度与驱动装置、中心支座的高度相同,主梁搭建在脚手架上,主梁与中心支座的连接吊耳相连接,调平后用连接螺栓固定。
主梁整体固定后与驱动装置连接,紧固后拆除脚手架。
上述各部件安装完毕后,检查各连接部分,合格后推动主梁,检查行走轮运转情况,浓缩刮泥机选型,无阻碰现象,各部件合格后方可进行其他部件的安装。
优化手段及对策
浓密机增加相关的保护部件
在设备原有的装置的基础上增加伤害元件类型的设施和增加其他能保护动力传输装置不受破坏的装置,安装了该类设施后,如果浓密机在超载后,破坏的是这些保护设施,但不会对原机械的部件产生损害,如此一来,就能保护整个机械不受到伤害。按照之前的所有研究,在所有动力传输装置中,被破坏的就是摆线针轮减速器,jwz350减速机尺寸,如果用该设施所能承受的变化作为的保护措施点,就可以研究出联轴器进行动力传递的的转矩。
浓密机搭配间隔的变动
通过之前的研究可以得出,导致升起设施不能发挥其作用的原因之一就是二者之间的间隔不够充分,所以必须根据实际的状况对搭配间隔进行优化改良,用这种方法去确保升起设施的常规作业。在部件进行生产的流程方面,对搭配咬合造成严重损害的的原因就是型号大小的特征,型号大小的特征和生产的方法密切相关。相关设计单位的整体设计根据大规模的制造方式计算出差异,在具体的制造过程里根据单独的零件制造方法完成制造。在这种情况下,就会出现实际的制造出来的零件出现较大的偏差,在型号的大小方面不能完全达到标准。因为这种原因,导致该零件进行咬合时不能达到的状态。此外,由于种种因素,导致的间隔都不能设计得过小。从之前的所有研究经验来看,在进行直径为18m的浓密机进行设计其间隔时,相关数据应该设计为D9/9方可达到的效果
浓密机跑浑的原因及处理方法?
一是应严格控制投料细度,保证投料量稳定,避免细度和矿量上下剧烈波动,保证浓密机运行平稳:
二是控制液固比,防止液体量偏大和浓度过高造成的跑混,jwz240蜗轮减速机,浓密机给料浓度在25%-30%,随着浓密机上清液补充稀释,浓密机实际矿浆浓度可以保持在18%-25%左右,此浓度下累凝剂絮凝效果,浓度过高或过低都不利于矿料沉降:
三是在浓密机跑浑时应保持,避免盲目操作造成的浓密机内整体浓度上升浆液不分,首先判断跑浑原因,浓密机跑浑忌讳不判断原因直接采用加大絮凝剂用量或加大底流流量的措施,浓密机整体泛浑时加大絮凝剂用量絮凝剂到保持固体颗粒悬浮的作用,根本起不到聚沉作用,此时加大底流浓度只能对下段作业造成压力,治标不治本。
浓密机跑浑的原因主要有:
1、浓密机底流泵堵塞,底流无法正常输送,此时应该立即处理堵塞管道或者调换备用泵:
2、浓密机给料浓度过高,沉降效果不好,此时应该对目前矿料进行稀释,降低给料浓度,缓慢提高絮凝剂添加量,提高底流排矿量,如果浓密机内整体矿浆浓度过高,整体已经浆液不分,应立即停料,采用清水或清料液替代矿浆给料,慢慢提高絮凝剂用量,待调整完毕后恢复正常生产;
3、絮凝剂添加系统出现故障,无法正常进行絮凝剂添加,JWZ420减速机视频,此时应立即处理絮凝剂添加故障;
4、停电或停机后开机时下耙过快将底部泥层搅起造成细颗粒上浮,料液泛浑,此种情况应正常生产,保证给料浓度和絮凝剂用量,已浮起固体悬浮物很难二次沉降,下次开机时注意下耙速度,避免下耙速度过快
;5、洗涤浓密机供给洗水浑浊也会造成浓密机跑浑,此时应该调整洗水,采用清澈洗水洗涤。
河北减速机-浓密机-jwz240蜗轮减速机由吴桥县伟鑫减速机厂提供。吴桥县伟鑫减速机厂是一家从事“蜗轮蜗杆减速机,摆线针轮减速机,丝杠升降机,硬齿面减速机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“伟鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使伟鑫减速机在减速机、变速机中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!