










空气预热器漏风治理经济性分析
由于改造前后锅炉使用的燃料等条件不可能完全相同,以下仅以机组在空预器改造前后满 负荷工况下作粗略对比分析。
1) 漏风率降低,可保护锅炉燃烧氧量充足,减少锅炉不完全燃烧热损失和排烟热损失,开封搪瓷管,排烟温度降低了19 ℃,锅炉效率大致提高1%,每年可节约标煤7 200 t。同时,外涂搪瓷管质量保障,热风温度 提高了30 ℃,有力地保证了广旺贫煤的着火和稳定燃烧。
2) 漏风率降低,减少了空气和烟气流量,降低送风机、引风机电耗 300kW·h,每年大约可 节省厂用电 180万kW·h,同时也避免了因风机出力不足而影响整台机组的出力。

空气预热器掉闸采取措施
⑴ 同一槽内主接点与辅助接点接为同一组。
⑵ 对空预器电机电缆在离接线盒10 cm处进行固定,不锈钢搪瓷管,其它电机有类似情况也同样加固。
⑶ 对有接触器和空气开关的接线,在故障掉闸后检测绝缘时,同时检测接触器上下口绝缘,都合格后方可送电。
⑷通过对空预器回路的改造以及运行检修方面采取措施后,空预器未发生类似情况,从而有效地防止了因此导致的停机。

预热器差压高的原因
1、仪表指示不准
2、空气预热器冷端温度过低
气温低且低负荷时炉排烟温度低,空气预热器冷端综合温度低于设计值。在该温度范围内为液态,温度越低黏性越大,与烟气中的飞灰粒子相结合,烟气流在空预器波纹蓄热元件上逐渐沉积,内外涂搪瓷管质量保障,形成了粘结性较强的融盐状积灰,造成空预器堵塞。从数据统计中看,在其出口温度低于设计值时,其差压增加明显,故该因素为主因。
吹灰影响
3、脱硝出口NOx反吹时间过长
4、人员操作问题

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