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喂料机的堵塞现象怎么解决?


1)修复机械传动系统或电气调速板故障部件.使喂料机与电子秤运行6步。

2)打开检修观察窗检查落料口落料是否顺杨.进行局部改造。查看落料口与计傲管衔接是否合理,自动喂料机,落料斗的斜面设计角度是否正确。

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怎么改进喂料机提高工作效率?


(1)增大定量喂料机的驱动功率。原有的 1.5kW驱动电机基本上处于满负荷状态,稍有过载即会停车,且采用滑差调速技术效率低、响应慢、故障率高,不能满足定量喂料机提升带的速度变化要求。将驭动电机由原来的1.5kW滑差调速控制改换为2.2kW变频调速控制,自动喂料机详情,并安装相应的变频器和改进控制线路。改进后提高了控制的可靠性和响应速度,且驱动功率留有充足的余量,消除了原来稍有过载即停车引起断流的现象。

  (2)改进提升带的耙齿技术。将耙齿由直柱形改为弯头形,上弯角度300,将耙齿的头部由球面打磨为平面,自动喂料机报价,焊接一块不锈钢条将耙齿串在一起。改进后的耙齿能均匀有效地将烟1草铺摊在提升带上,保证物料进给均匀,消除了物料在提升带上打滚或铺摊不均匀的现象。

  (3)平带增加一个手动的物料进给控制开关。在定量喂料机的平带控制电路中串人一个手动控制开关,如果储料仓的物料进给异常,不能及时将物料铺摊到提升带上,提升带存在跑空或流量不足现象,用手动开关启动平带电机,将储料仓内的物料进给到提升带上,消除可能产生的断流现象。

  (4)提高物料状态检测的可靠性。对射光电管2控制平带电机的运转。由于光电管2处的物料不停地翻滚,状态不停变化,很难捕1捉,另外扬起的灰尘可能遮住光电管,导致光电管2检测到有料信号,平带停止运转,实际上该处基本没有物料,造成定量喂料机跑空断流。

  此现象的频繁出现说明仅靠光电管2的线检测已不能有效控制平带上物料的进给。因此,增加了对射光电管7和漫反射光电管8,分别用于检测喂料机提升带的侧向和正向物料的状况,两处信号与光电管2的信号并联。这样,由原来单一的线检测变为立体检测,3个光电管中任何一只检测不到提升带上的烟1草,都能控制平带启动物料进给,提高了检测的可靠性。

  喂料机改进前,半年时间内平均每月断流12次;改进后5个月平均每月断流1.6 次。通过技术改进,增强了烟1草定量喂料机的可靠性,应用效果良好。



双螺旋给料机具有的稳流结构


双螺旋给料机具有的稳流结构,在整个进料口截面上,料粉均匀下沉,不宜结拱,不宜冲料。稳流给分螺旋与计量螺旋同步调速,稳流给粉螺旋物料填充系数为1.0,计量螺旋物料填充系数为0.6,台时产量大范围(1:10)调整时,重量信号真实,计量精度高。双螺旋给料机的螺旋叶片选用锰钢材料精工制作,耐磨性强螺旋间隙小,克服了回流冲料的问题,避免管壁间隙中粘附物料;密封结构,自动喂料机咨询,减少粉尘外扬;稳流给粉螺旋和计量螺旋之间为软连接,可根据双螺旋给料机的现场要求任意调整水平安装角度。

  摊铺机的螺旋分料器是一种半开放式的结构,在分输料过程中一边卸料一边输料,终将物料均匀地分布输送到熨平板的整个幅宽上。不同位置的螺旋应有不同的输料能力,其输料能力可由螺旋分料器的生产率来衡量。







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