晋城供应反击式破碎机点击了解更多

反击式破碎机广泛应用于各种矿石破碎、铁路、高速公路、能源、水泥、化工、建筑等行业。反击式破碎机之所以有着这么广泛的用途,是因为其有着以下5大破碎优势。点击查看反击式破碎机详细介绍。

1、可以有效处理含湿量较大的物料,防止破碎机的堵塞现象

在处理物料含水量过大时,反击式破碎机的进料溜槽和反击板可配备加热装置,防止物料的粘结。反击式破碎机不须配备底部筛板可有效防止堵塞现象。而锤式破碎机不能采用加热方式防止物料的粘结,并且须配备底部筛板,增加了堵塞的可能性。

2、既适用于软的物料又适用于硬度非常大的物料

反击式破碎机的板锤采用机械夹紧结构牢固定于转子上,当随转子转动时具有很大的转动惯量。相对于锤式破碎机(锤头呈悬垂状态),反击式破碎机的转子具有更大的动量,适应破碎更坚硬的物料,同时能耗较低。

3、可以方便灵活调节出料粒度,调节范围广

反击式破碎机可通过多种方式调节出料粒度,如调节转子速度、调节反击板和研磨腔的间隙等。间隙调节可通过机械式或液压式进行调节,采用液压调节系统可方便地通过就地操作按钮或运程控制系统完成间隙的调整。而锤式破碎机调节出料粒度只能通过更换底部筛板实现。

4、易损件的磨损比锤式破碎机小、金属利用率高

反击式破碎机板锤的磨损仅在出现在迎向物料的一面。当转子速度正常时,进料会落至板锤表面(打击面),板锤的背面和侧面均不被磨损。即便是迎向物料这一面的磨损也很少。而且底部研磨棒也很容易更换。反击式破碎机板锤的金属利用率可高达45%—48%。而锤式破碎机锤头呈悬垂状态,磨损发生在上、前、后和侧面,相对于板锤,锤头磨损更严重,锤头的金属利用率仅达25%左右。而且转子体本身也可能受到磨损。锤式破碎机底部筛板受磨损影响严重,隔栅要全部换掉,且更换筛板的工作也比较复杂。

5、备件更换简便、维护费用相应减少

反击式破碎机转子上仅安装6只板锤,用上海山卓重工提供的***工具可方便地进行板锤的更换,更换一套板锤的只需一个班次的时间。底部研磨腔研磨棒的更换也仅需要数十分钟即可,大大降低了检修和维护的时间和费用。而锤式破碎机锤头多达100多只,更换一套锤头花费大量时间和人力,检修和维护费用较高。



反击式破碎机的调试

1、 转子在出厂前已经通过平衡处理,用户一般不需要再作平衡试验,在更换锤头及转子部件时,应作平衡配置。

2 、主机安装应调平衡,主轴水平度误差小于1mm/m,主从动轮在同一平面内,调整皮带松紧适度,固定电动机。

3、检查各部件安装位置是否移动、变形、锁紧所有螺栓,检查密封是否良好。

4、检查电器箱接线及紧固情况,调整继电器及过载保护器,接通电路,试验电机转向,选择合适规格的保险丝。

5、检查液压系统动作是否可靠,有无渗漏现象。

6、清除反击式破碎机内异物,用手搬动转子,检查有无磨擦、碰撞。

反击式破碎机的转子和反击衬板的间隙调整:当转子在运行时,转子与反击衬板之间的间隙不能被调整。如物料成块的滞留在反击板与板壳之间,建议在重新调整间隙之间稍微抬起反击架,这样成块的进料会变松,反击架容易调整。如果反击架不够充足,可在放松的拉杆上轻拍(用一块木板保护),转子和反击衬板的间隙由机器的调整装置来完成,首先松开螺栓套,然后在转动长螺母,此时拉杆会向上方向运动,调整好在将螺杆套紧固。



反击式破碎机出料过大故障现象产生原因:

1、由于反击式破碎机衬板与板锤磨损过大,引起间隙过大。

2、 反击式破碎机反击架两侧被石料卡住,反击架下不来。

排除方法:

1、通过调整反击式破碎机前后反击架间隙或更换衬板和板锤;

2、调整反击式破碎机反击架位置,使其两侧与机架衬板间的间隙均匀,机架上的衬板磨损,即予更换。



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